歡迎訪(fǎng)問(wèn)中實(shí)洛陽(yáng)機(jī)械工程科技有限公司官網(wǎng)!

服務(wù)熱線(xiàn):400-0379-326

關(guān)注抖音 |

某銅礦大型半自磨機(jī)襯板壽命提升研究


半自磨機(jī)耐磨襯板在服役期內(nèi)穩(wěn)定使用是選礦廠(chǎng)高效穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。影響半自磨機(jī)襯板使用壽命的因素主要分為磨機(jī)和礦石的固有屬性、磨機(jī)運(yùn)行參數(shù)以及耐磨襯板質(zhì)量等。以某銅礦 φ8.8 m×4.8 m 半自磨機(jī)為研究對(duì)象,分析認(rèn)為,鋼球填加量偏高、排礫板孔徑偏大以及筒體襯板結(jié)構(gòu)不合理是襯板使用壽命短的主要原因。通過(guò)優(yōu)化鋼球加入量、格子板排布以及筒體襯板結(jié)構(gòu),成功將襯板的使用壽命提高至 6 個(gè)月以上。

導(dǎo)讀

  半自磨機(jī)耐磨襯板在服役期內(nèi)穩(wěn)定使用是選礦廠(chǎng)高效穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。影響半自磨機(jī)襯板使用壽命的因素主要分為磨機(jī)和礦石的固有屬性、磨機(jī)運(yùn)行參數(shù)以及耐磨襯板質(zhì)量等。以某銅礦 φ8.8 m×4.8 m 半自磨機(jī)為研究對(duì)象,分析認(rèn)為,鋼球填加量偏高、排礫板孔徑偏大以及筒體襯板結(jié)構(gòu)不合理是襯板使用壽命短的主要原因。通過(guò)優(yōu)化鋼球加入量、格子板排布以及筒體襯板結(jié)構(gòu),成功將襯板的使用壽命提高至 6 個(gè)月以上。

  大型半自磨機(jī)因其高效的破磨效率成為礦業(yè)企業(yè)最重要的礦石處理設(shè)備之一。耐磨襯板是半自磨機(jī)的重要部件,其安裝于筒體和端蓋內(nèi)部,可以提升礦石和破碎介質(zhì),使二者相互摩擦碰撞,從而達(dá)到破碎、磨細(xì)礦石的目的,同時(shí)保護(hù)磨機(jī)本身免受損害。

  半自磨機(jī)耐磨襯板在服役期內(nèi)穩(wěn)定使用是選礦廠(chǎng)高效穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。影響半自磨機(jī)襯板使用壽命的因素眾多,主要可以分為三大類(lèi)。

(1) 磨機(jī)和礦石的固有屬性 是指調(diào)整范圍較小或短期內(nèi)難以改變的參數(shù),如礦石性質(zhì)、襯板排數(shù)等。

(2) 磨機(jī)運(yùn)行參數(shù) 主要由用戶(hù)依據(jù)選礦廠(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)任務(wù)、操作習(xí)慣、物資儲(chǔ)備等實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,如磨機(jī)臺(tái)效、破碎介質(zhì) (通常為鋼球) 及填充率、綜合填充率等。

(3) 耐磨襯板 對(duì)于襯板的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)、制造工藝等,襯板供應(yīng)商可以根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行較大范圍優(yōu)化改進(jìn)。

筆者以西藏某銅礦 φ8.8 m×4.8 m 半自磨機(jī)為研究對(duì)象,在保證半自磨機(jī)產(chǎn)能條件下,通過(guò)調(diào)整磨機(jī)運(yùn)行參數(shù)、優(yōu)化襯板結(jié)構(gòu)和襯板排布方式等,研究提升半自磨機(jī)襯板使用壽命的方法。

1 礦石性質(zhì)及額定工藝參數(shù)

  銅礦礦石類(lèi)型為硫化銅礦,礦石性質(zhì)及 JK 落重試驗(yàn)參數(shù)如表1 所列,半自磨機(jī)工藝參數(shù)如表2 所列。

表1 礦石性質(zhì)

表2 半自磨機(jī)工藝參數(shù)

  A×b 值和 ta 值表征礦石的抗破碎性能,A×b 值和 ta 值越小,表明礦石越難破碎;破碎功指數(shù)表征處理 1 m3 礦石所消耗的電能,DWi 值越大,礦石越難被沖擊破碎。根據(jù) JK 數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)于半自磨機(jī)而言,破碎性屬于軟的范圍。邦德球磨功指數(shù)表征處理1 t 礦石所消耗的電能,BWi 值越大,表明礦樣越難磨細(xì),銅礦礦樣在閉路球磨機(jī)工藝下的硬度適中。

  磨礦工藝流程為 SABC 閉路運(yùn)行,礦石經(jīng)破碎機(jī)破碎后進(jìn)入半自磨機(jī),半自磨機(jī)排出的頑石經(jīng)頑石破碎機(jī)處理后重新進(jìn)入半自磨機(jī),符合粒度要求的物料進(jìn)入球磨機(jī)進(jìn)行細(xì)磨。

2 半自磨機(jī)運(yùn)行情況

2.1 磨機(jī)工況

  銅礦礦石較軟,入料粉礦多,半自磨機(jī)的平均臺(tái)效達(dá) 715 t/h,較額定臺(tái)效提高 14.4%,礦漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 60%。調(diào)試期添加 φ100 mm 鋼球,運(yùn)行基本穩(wěn)定后,按照 0.4~0.5 kg/t 添加 φ120 mm 鋼球,即 7~8 t/d。更換襯板時(shí),采用 3D 激光掃描分析技術(shù),測(cè)得磨機(jī)的鋼球填充率為 13.9%,表明日鋼球添加量偏高。硫化礦硬度偏低、易破碎,經(jīng)測(cè)算頑石含量低于5%,頑石破碎機(jī)未運(yùn)行,頑石直接返回半自磨機(jī)。

  半自磨機(jī)筒體襯板采用高—低—高排布,高襯板為“丄”形非對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu),低襯板為“丄”形對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu),如圖1 所示。

圖1 襯板結(jié)構(gòu)

  由圖1 可以看出,高襯板提升面角采用“上大下小”變面角組合方案,提升條有效高度為 215 mm,有效高度為鋼球直徑的 1.79 倍;低襯板提升面角為30°,提升條總高度為 200 mm。“上大下小”變面角組合方案可以使襯板在運(yùn)行初期即可快速達(dá)到磨機(jī)的額定臺(tái)效,隨著襯板的磨損,提升條下半部面角在壽命中后期達(dá)到最佳提升角度范圍,延長(zhǎng)襯板提升條處于最佳提升角度的時(shí)間。

  出料端由 28 塊格子板和 4 塊排礫板組成,格子板孔徑為 30 mm,排礫板孔徑為 70 mm,排布方式采用每 7 塊格子板中間安裝 1 塊排礫板,如圖2 所示。

圖2 格子板排布方式

2.2 襯板使用壽命

  運(yùn)行初期,半自磨機(jī)襯板使用壽命為 3~ 4 個(gè)月。襯板壽命不足、頻繁更換,降低了磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,客戶(hù)急切期望提高襯板使用壽命,使磨機(jī)安全、平穩(wěn)運(yùn)行。

3 原因分析

  影響半自磨機(jī)襯板使用壽命的因素眾多,主要包括磨機(jī)和礦石的固有屬性、磨機(jī)運(yùn)行參數(shù)以及耐磨襯板的質(zhì)量。該銅礦礦石硬度低、粉礦多,礦石容易破碎,但鋼球填充率為 13.9%,相對(duì)于低硬度粉礦而言,鋼球填充率過(guò)高;頑石含量低,出料端采用大孔徑排礫板,導(dǎo)致排料過(guò)快,靠近出料端蓋的料位低,鋼球直接沖擊襯板的概率增加,導(dǎo)致襯板表面疲勞磨損加劇和襯板壽命降低。

  相關(guān)研究人員認(rèn)為,在大型半自磨機(jī)上,提升條的有效高度 (襯板總高與底板厚度之差) 至少應(yīng)為最大鋼球直徑的 2 倍,提升條高度提升可以減弱鋼球和物料對(duì)底板的沖刷,同時(shí)減輕襯板底板的早期磨損;該礦半自磨機(jī)筒體襯板有效高度僅為鋼球直徑的1.79 倍,低于合理范圍。采用 Mill Traj Liner Design Software 襯板設(shè)計(jì)軟件,模擬鋼球在筒體內(nèi)的運(yùn)行軌跡,預(yù)測(cè)鋼球拋落位置。當(dāng)拋落點(diǎn)在料堆趾部時(shí),破碎效果最佳;當(dāng)拋落點(diǎn)位于趾部以外時(shí),部分鋼球?qū)⒅苯記_擊襯板。原襯板結(jié)構(gòu)鋼球拋落軌跡如圖3所示,模擬顯示鋼球沖擊襯板的風(fēng)險(xiǎn)較小。綜上所述,鋼球填加量偏高、排礫板孔徑偏大以及筒體襯板高度偏低是襯板斷裂、襯板使用壽命短的重要原因。

圖3 鋼球拋落軌跡

4.1 調(diào)整鋼球加入量

  磨機(jī)規(guī)格、礦石性質(zhì)、襯板結(jié)構(gòu)以及鋼球硬度等對(duì)鋼球的消耗量均有一定程度的影響。通常情況下,半自磨機(jī)鋼球的消耗量在 0.4~0.7 kg/t。按照 7~8 t/d (0.4~0.7 kg/t) 添加鋼球,襯板更換時(shí),鋼球填充率達(dá) 13.9%。分析認(rèn)為,在該礦礦石粉礦多、易破碎的工況下,0.4~0.7 kg/t 的添加量偏高。

  為了獲得合理的鋼球添加量數(shù)據(jù),測(cè)量初始鋼球填充率,按照一定質(zhì)量添加鋼球,10 d 后停機(jī)檢查鋼球填充率變化。經(jīng)過(guò)幾輪調(diào)整,當(dāng)鋼球填充率不發(fā)生變化或變化很小時(shí),即可獲得合理的鋼球添加量數(shù)據(jù)。最終,該礦鋼球添加量被調(diào)整為 0.35 kg/t,即 6 t/d。

4.2 排礫板與格子板排布

  排礫板主要目的是排除頑石,避免頑石在磨機(jī)內(nèi)富集而降低磨礦效率。該礦頑石含量?jī)H為 5%,由排礫板排出的頑石未經(jīng)處理直接進(jìn)入半自磨機(jī)。相同開(kāi)孔面積時(shí),排礫板的排料效率遠(yuǎn)高于格子板,會(huì)造成出料端過(guò)度排料、料位偏低的情況。經(jīng)過(guò)分析評(píng)估,將 28 塊格子板+4 塊排礫板調(diào)整為 32 塊格子板,從而避免過(guò)度排料。

4.3 襯板結(jié)構(gòu)優(yōu)化

  襯板結(jié)構(gòu)基于筒體襯板提升條有效高度大于 2 倍鋼球直徑以及鋼球拋落點(diǎn)位置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。原襯板結(jié)構(gòu)提升面角及高度條件下,鋼球拋落點(diǎn)在趾部。優(yōu)化方案為:在保證襯板質(zhì)量變化不大的前提下,筒體襯板提料側(cè)面角仍采用“上大下小”變面角組合方案,角度不變,減小非提料側(cè)面角,增加提升條有效高度達(dá)到鋼球直徑的 2 倍以上,如圖4 所示。鋼球的拋落主要依靠相鄰襯板提升條之間的容積,1 m 長(zhǎng)的原結(jié)構(gòu)襯板運(yùn)行一周的有效提料容積為 2.68 m3,優(yōu)化方案運(yùn)行一周的有效提料容積為 3.74 m3,鋼球的拋落效率明顯提高。

 

圖4 優(yōu)化后的襯板結(jié)構(gòu)

4.4 調(diào)整效果

  自2022 年 4 月進(jìn)行襯板壽命提升至今,共使用4 套結(jié)構(gòu)優(yōu)化的襯板,累計(jì)使用壽命均超過(guò) 180 d,襯板使用壽命得到了較大提升,且減少了襯板更換頻次,提高了磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率。

5 結(jié)語(yǔ)

  磨機(jī)和礦石的固有屬性、磨機(jī)的運(yùn)行參數(shù)以及襯板結(jié)構(gòu)等對(duì)襯板的使用壽命均有較大影響?;谀炽~礦礦石軟、易破碎、頑石含量低的特點(diǎn),分析認(rèn)為鋼球填加量偏高、排礫板孔徑偏大以及筒體襯板結(jié)構(gòu)不合理是造成襯板壽命較低的因素。通過(guò)降低鋼球加入量,去除排礫板、全部使用格子板,提高筒體襯板的提升條有效高度和有效提升容積,成功將半自磨機(jī)襯板的使用壽命提升至 6 個(gè)月以上。

引文格式:

[1]岳衛(wèi)國(guó),張磊磊,魏偉,等.某銅礦大型半自磨機(jī)襯板壽命提升研究.[J].礦山機(jī)械,2025,53(3):35-38.

文章來(lái)源:岳衛(wèi)國(guó),張磊磊礦山機(jī)械雜志

 

產(chǎn)品推薦